克日,,从长庆油田元284转变开发方式提高采收率试验区现场传来好新闻,,海内首口水平井井筒再造二氧化碳增能重复体积压裂试验取得乐成。。。。。这标记着,,随着井筒再造桥射联作工艺日趋成熟,,水平井压裂效率获得大幅提升;;;更主要的是,,这项手艺还能举行二氧化碳地质封存,,实现非通例油气资源的绿色、低碳开发。。。。。
随着开采时间增添,,鄂尔多斯盆地部分超低渗透油藏采油速率、采收率逐年降低。。。。。特殊是早期投产的水平井,,施工段数少、刷新规模小,,受储层物性差和自然裂痕发育等因素影响,,注水效果甚微。。。。。针对这一开发逆境,,长庆油田起劲探索超低渗油藏新型开发方式,,攻关形成了以“压前补能、压中增能、压后扩能”为焦点的水平井重复体积压裂手艺,,二氧化碳增能体积压裂就是其新型工艺的探索与突破。。。。。
2021年,,长庆油田油气当量将冲刺6200万吨,,元284老区作为海内首个超低渗透油藏转变开发方式树模区,,在科研职员的持续攻关下,,年产油能力已由2.3万吨提高至10万吨。。。。。“现在,,超低渗透油藏动用储量占长庆油田已动用储量的40%以上,,老油田稳产作为高质量生长的要害部分,,通过体积压裂转变开发方式显得尤为主要。。。。。”油气工艺研究院副院长杨海恩说。。。。。
相较于通俗埋存,,在油井压裂历程中注入液态二氧化碳,,可以使二氧化碳越发快速集中地注入地层中。。。。。通过二氧化碳对储层原油的混相、萃取作用,,不但撬动了超低渗油藏提升采收率的手艺新增量,,也为老油田开发历程中实现绿色环保、节能减排举行了有益探索。。。。。“元284区内的川平50-15井接纳井筒再造桥射连作工艺,,连续带压作业条件下井口不放喷,,给了二氧化碳充分的扩散时间,,”长庆油田油气工艺研究院薛小佳向记者介绍,,“我们在施工现场配备2台二氧化碳高压
泵车,,注入排量达2.2立方米/分钟,,单段注入二氧化碳达100方。。。。。别的,,现场尚有20台卧式二氧化碳贮存罐,,以包管液态二氧化碳的实时供应。。。。。”
据介绍,,川平50-15井累计举行了10段次二氧化碳注入施工,,共注入液态二氧化碳达1000余方,,相当于注入1万方清水的增能效果。。。。。为进一步提高水平井重复压裂作业效率,,解决精准分段压裂、老井管外窜等问题,,通过接纳井筒再造桥射联作工艺使压裂效率由通例工艺的2天1段提升至1天3段,,该井共计完成26段77簇压裂、实现39级暂堵、入地液量4.2万方,,各项手艺参数较前期均有大幅提升。。。。。
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